【導(dǎo)讀】某氣體報(bào)警控制器產(chǎn)品,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)初期未過多考慮電磁兼容設(shè)計(jì),導(dǎo)致產(chǎn)品設(shè)計(jì)出來后電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)GB16836中的要求;下面分析該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的EMC缺陷。
1. 工程案例背景
某氣體報(bào)警控制器產(chǎn)品,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)初期未過多考慮電磁兼容設(shè)計(jì),導(dǎo)致產(chǎn)品設(shè)計(jì)出來后電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)GB16836中的要求;下面分析該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的EMC缺陷。
2. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)問題分析
2.1.問題1分析
【問題描述】通風(fēng)孔開孔方式處理不當(dāng),狹長(zhǎng)的條孔屏蔽性能較差,無法有效屏蔽外部干擾;
【問題改善建議】為增強(qiáng)樣機(jī)的抗擾能力,建議樣機(jī)的通風(fēng)開孔由原來的長(zhǎng)條孔更改為圓孔,且設(shè)計(jì)成一定面積的開孔陣列,可采用增加孔深,減小孔直徑,同時(shí)增加孔密度和數(shù)量的方法;通常應(yīng)用推薦使用孔直徑D≤4mm,孔間距L≥6mm;如下圖所示:
2.2.問題2分析
【問題描述】機(jī)體與LCD屏之間的只通過一塊很薄的塑料薄片(2mm)隔離,隔離厚度過?。?/div>
【問題改善建議】當(dāng)進(jìn)行ESD測(cè)試時(shí),與外界隔離厚度較小的LCD屏容易感應(yīng)到靜電槍頭的干擾而導(dǎo)致花屏現(xiàn)象;建議將LCD屏與機(jī)體通過4mm厚度以上的透明絕緣朔料片進(jìn)行隔離。
2.3.問題3分析
【問題描述】機(jī)體外蓋之間搭接僅通過螺釘鎖定,且接觸面噴涂絕緣漆,如此搭接無法保證各部件間良好的電導(dǎo)性能,存在極大的EMC風(fēng)險(xiǎn);
【問題改善建議】為確保樣機(jī)整體的屏蔽效能,各部件之間的搭接縫隙要求采用凸點(diǎn)或彈片方式處理,接合面要求去除絕緣漆且保證良好的導(dǎo)電性能(可采用鍍鋅的方式);
凸點(diǎn)接觸處理縫隙方法參考下圖:
導(dǎo)電彈片處理方法參考下圖:
2.4.問題4分析
【問題描述】GPRS模塊外殼噴涂絕緣漆,機(jī)體內(nèi)部接合點(diǎn)也是噴涂絕緣漆,兩者之間僅通過兩顆螺釘搭接,導(dǎo)致GPRS模塊與金屬機(jī)體之間的搭接導(dǎo)電性能較差;
【問題改善建議】GPRS模塊底部與機(jī)體內(nèi)部接合點(diǎn)磨除絕緣漆機(jī)體,使得兩者之間實(shí)現(xiàn)良好的導(dǎo)電性能。
2.5.問題5分析
【問題描述】按鍵為金屬結(jié)構(gòu)且與機(jī)殼之間僅通過一層薄膜隔離(估計(jì)0.2mm厚度),隔離間距過??;
【問題改善建議】當(dāng)ESD測(cè)試時(shí),金屬按鍵與機(jī)體間較薄的隔離間距容易才是電弧放電現(xiàn)象,從而導(dǎo)致嚴(yán)重的EMC問題;建議將按鍵面板與機(jī)殼間通過絕緣膠布(大于1mm厚度)隔離。
2.6.問題6分析
【問題描述】主控板與接線板之間的互聯(lián)電纜較長(zhǎng),且未做屏蔽處理,較長(zhǎng)的互聯(lián)電纜容易形成接收天線導(dǎo)致EMC風(fēng)險(xiǎn)問題;
【問題改善建議】為提高機(jī)體抗擾能力,建議互聯(lián)的扁平電纜長(zhǎng)度縮短,且采用屏蔽。
2.7.問題7分析
【問題描述】主控板與案件面板之間的互連電纜、主控板與LCD屏之間的互連電纜未做屏蔽處理,電纜是導(dǎo)致EMC問題的主要原因之一;
【問題改善建議】按鍵連接電纜采用屏蔽電纜;主控板與LCD屏間的互連電纜采用屏蔽電纜。
3. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改版后驗(yàn)證結(jié)果
結(jié)構(gòu)按評(píng)審意見更改后(且配合產(chǎn)品內(nèi)部PCB改板),EMC測(cè)試驗(yàn)證結(jié)果如下:
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